塔河炼化加制氢车间利用装置大检修契机,在循环机冷凝水至除盐水罐和反应炉处各增加一条管线,仅这两条管线年创效就可达到近百万元。
蒸汽冷凝水回动力回用装置再处理是该车间处理冷凝水的常用方法。去年,该车间技术攻关小组通过分析发现,蒸汽冷凝水与除盐水成分相差不大,可起到相同作用。于是该车间在装置检修中,在循环机与除盐罐之间,新增加了一条二十米的管线,将循环机冷凝水引入除盐水罐。此条管线增加后,除盐水用量由原来的12吨/小时降至现在的6吨/小时,按每吨除盐水10元计算,单此一项每年就能创效52.56万元,同时还省去了冷凝水回动力回用装置再处理环节。
此外,该车间2#加氢装置反应炉自2010年投产以来,炉管压降较大,造成蒸汽消耗量大、影响装置加工处理量等问题,一直是该车间提高处理量的瓶颈。经过该车间技改小组长期研究发现,在反应炉进出口增加一条跨线,就能成功解决2#加氢装置大负荷运行的压降问题,还能降低装置蒸汽消耗。在2013年装置大修时,该车间在反应炉新增一条长约6米的F-101进出口跨线。投用后,该车间反应炉压降降低一半,蒸汽消耗也由原来的7.5吨/小时降至现在的6.8吨/小时,下降0.7吨/小时,据计算这条新增的5米管线仅降低蒸汽耗量,每年就可创效45.99万元 |