新年前夕,荆门石化硫黄回收装置停止烧氨气,3号汽提三分气全部改入氨精制生产液氨,实现氨精制开工一次成功,这标志着历时18天的氨精制检修告捷,转入正常生产。
此次氨精制检修是2010年该装置开工连续运行4年后的全面停工检修,荆门石化本着一切以“安全为先,环保为主”的宗旨,通过不断优化方案,把好每个操作环节,挑战清洁高难度,让停工吹扫检修现场弥漫刺鼻的臭味彻底成为历史,真正实现了装置停工检修清洁无异味,完成了技术改造、技术措施和更新项目16余个。
在开工过程中,设备气密和工艺收氨是装置清洁操作的关键环节。荆门石化根据流程布设,采用分区法将人员分成两组操作。气密时一组在高压区走流程试管线法兰和阀门,一组在低压区爬塔和容器试人孔及焊缝,每组人员一项事宜发放一份执行表一张流程图,气密到哪里,就在流程图执行表上打勾作标记,对发现有泄漏的地方及时整改,确保试压气密不放过一个法兰,不错过一道焊缝;收氨操作中,两组人员按流程分布在关键设备点,液氨走到哪里,工艺参数主监控到哪里,严格按操作规程控制液位,建立循环,直至各温度点降到生产投用条件。
目前,操作人员正精心调整操作,优化指标,将装置达到最佳运行状态,创造更大效益 |